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【强工业 提质效】“共和国长子”正青春——兰州石化加快发展新质生产力二三事

2026-04-13 09:13:00浏览: 评论: 来源:中国采购招标网   
每日甘肃网-甘肃日报

兰州石化厂区。新甘肃·甘肃日报通讯员 梁欣博

年产30万吨聚丙烯装置。

工作人员检查全密度聚乙烯装置。

  新甘肃·甘肃日报记者 宋振峰

  “十五五”开局之年的春天,记者来到被称为“共和国长子”的中国石油兰州石化公司。它的前身兰炼、兰化,均是“一五”期间国家156项重点工程中的项目。

  出乎意料,这家老牌石化企业格外生机勃发。碰到的每一位员工,谈起企业的愿景,都满怀兴奋——

  “十五五”,投身大乙烯项目建设中,再造一个兰州石化!

  豪情从何而来?

  “十四五”,这座偏居西北一隅的企业,以科技创新为引领,因地制宜发展新质生产力,交上了一份亮眼的成绩单——

  打破国外技术垄断,医用输液瓶产品占国内市场八成;

  丁腈橡胶产能世界第二,亚洲第一;

  一举扭转自“十五”以来的长期大幅亏损局面,上市业务连续5年盈利;

  …………

  这里究竟发生了什么?记者进车间、到班组,聆听兰州石化迎难而上、向新而行的故事。

  一套命悬一线的装置,何以起死回生

  ——发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业

  “谁将这套装置关了,谁就是对历史的不负责任!”

  2023年的一次领导班子会上,听到有人提议,停掉碳5加氢石油树脂装置,徐文学发火了。

  那会儿,这位现任兰州石化执行董事、党委书记,还是副职。

  碳5加氢石油树脂,是胶黏剂里的关键增黏成分。创可贴、不干胶、纸尿裤……所有需要“黏合”的地方,都有它的身影。

  2003年,兰州石化攻克难关,依靠自有技术,打破国外垄断,建起国内仅有两套的此类装置之一。另一套,在一家合资企业。

  一时间,碳5加氢石油树脂,成了兰州石化的“明星”产品。

  然而20年过去,别的企业工艺发展,规模扩大,新建装置产能动辄2万吨以上,而兰州石化这套始终停留在每年8000吨。

  更糟的是,产品质量一直波动,竞争力一落千丈。

  产品在盈亏的边界线上挣扎了多年。公司算了笔账:“不划算,干脆一退了之。”

  “我们没有继续攻关,没有深挖产品质量落后的原因,简单地停了,行吗?”在徐文学的坚持下,本来要退居二线的杨俊明临危受命。

  当年年底,由这位兰州石化科技创新中心高级专家牵头,攻关小组成立。

  杨俊明和他的团队目标直指两大难关:颜色不稳定、气味不达标。

  下游产业生产高端胶,需要的是无色无味如同水白色的石油树脂。“我们叫‘0号色’,就像颜色标尺的‘零刻度’一样。”杨俊明说。

  但兰州石化的产品,“0号色”比例最高的一年,才26%。

  问题千头万绪,杨俊明决定从一个关键点切入:原料脱硫。

  脱硫,远非易事。

  实验室技术一上装置,效果全无,生产几乎都无法进行。

  攻关组的作息,开始围绕着24小时不能停的装置运转。

  正是2023年12月,寒冬腊月,风刮在脸上像刀子一样。杨俊明领着技术人员,守在露天的脱硫设备旁,尝试着新参数,一遍遍试,一点点调。

  两个月后,脱硫攻关成功。每升原料中的硫含量,由200毫克降到10毫克以下。

  从脱硫切入,脱轻、脱重等工序上的优化措施同步推进。20年来,这套装置上许多习以为常的操作习惯,被一举打破。

  2024年5月1日,奇迹发生。

  这款产品“0号色”的比例大幅提升。当月,就达到100%。

  “20年攻不下的难关,半年拿下。”杨俊明很是骄傲。

  颜色问题解决了,棘手的气味关也一并攻克。

  效果立竿见影。据国内头部企业反馈,其产品质量与国际知名品牌相当。

  这款产品不仅从“生死线”上被拽回,而且扭亏增盈,每吨涨了两三千元,成了兰州石化最赚钱的“当家花旦”。

  “我们目前拥有自主知识产权的工艺中,这套技术也是最成熟可靠的。”徐文学自豪地说。

厂区员工整齐列队。新甘肃·甘肃日报通讯员 杨伟民

丁腈橡胶出口欧洲货运列车首发开行。

  一块胶,何以托举起中国纺织行业

  ——关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的

  5月20日,对于兰州石化来说,有着特殊的含义。

  1960年5月20日,兰州石化生产出我国第一块丁苯橡胶,被誉为国产“第一胶”。

  2022年,也是5月20日,新时代的兰州石化,生产出了国产第一块特种丁腈橡胶。

  丁腈橡胶,一种耐油性极佳的特殊橡胶。从洗衣机、电冰箱密封垫到汽车的输油管,从建筑保温板到瑜伽垫、健身器材,它的身影无处不在。

  “十四五”初期,兰州石化虽说有1.5万吨和5万吨两套丁腈橡胶装置,但只能生产市场中常见的3种产品。高精尖的特种丁腈橡胶,国内全靠进口。

  2020年,兰州石化决定上马3.5万吨特种丁腈橡胶装置。

  之前的1.5万吨装置,是2000年从日本进口的。经过消化吸收,2009年,兰州石化应用中石油自有技术,上马了5万吨装置。

  但这两套装置核心技术一直没掌握,实际产能只有设计的七成左右。

  最大的顽疾,叫作“聚合釜挂胶”。

  说是“聚合釜”,其实就是反应罐。兰州石化橡胶部二级工程师崔国锋介绍,每回产的废胶,都会粘在反应罐内壁,罐内的废胶会越积越多。

  “就像一口锅,慢慢被胶糊住了。”他比喻说,每三个月,必须停产,“洗这口锅”。

  怎么让这口“锅”干净起来?

  崔国锋他们从源头开始,对20多种原料助剂“查户口”,逐一分析,检查质量。

  聚合反应时,“锅”内温度必须精准控制。以前,原料投入后,反应温度偏差达正负1摄氏度。

  他们像紧盯火候的大厨,用0.5%的节拍细微调整,将波动幅度降下来。

  “连续盯4小时,每秒都不能走神。”调整过程枯燥如“绣花”,但崔国锋他们却“稳如泰山”。

  这般工匠精神,加上智能化手段,终于使温度偏差下降了90%,控制到了正负0.1摄氏度。

  “锅”里的“锅巴”,从一次清出110个编织袋减到20袋。清洗的周期,也延长了三个月。

  喜人的变化背后,是别人难以想象的付出。

  从2021年3月到2022年3月,整整一年,崔国锋他们每周都上6天班。

  2022年3月29日,装置开工了,连续60多天,更是每天都在上班。

  经过不懈努力,特种丁腈橡胶终于生产出来了。

  “就像自己姑娘出生时一样兴奋!”回忆起当时的场景,崔国锋仍然眼里放着光,“这可是我们中国人靠自己的技术,生产出来的第一块特种丁腈橡胶啊!”

  这块特种丁腈橡胶,不知改变了中国多少行业的命运。

  中国是纺织大国。但长期以来,纺织机械上的关键部件——胶辊,用的特种橡胶被德国一家公司垄断,每吨售价高达6.5万元。


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